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金屬監(jiān)督工作總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用,為此我們要做好回顧,寫好總結(jié)。那么你知道總結(jié)如何寫嗎?下面是小編整理的金屬監(jiān)督工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。
我廠20xx年金屬監(jiān)督工作主要圍繞4號機組A檢和1、2號機組B檢展開。全年計劃監(jiān)督檢驗項目117項。4號機組A檢計劃監(jiān)督檢驗項目90項,實際完成90項,項目完成率100%;金屬部件檢驗率100%。發(fā)現(xiàn)超標缺陷21件,缺陷率1.59%。消缺21件,缺陷消除率100%。1、2號機組B檢計劃監(jiān)督項目27項,實際完成27項,項目完成率100%。發(fā)現(xiàn)超標缺陷8件,消除超標缺陷8件,缺陷消除率100%。全過程進行隱患排查,為我廠全年機組安全穩(wěn)定運行打下了堅實基礎。
一、主要工作完成情況
1、高溫高壓蒸汽管道的監(jiān)督檢驗項目和內(nèi)容
、贆C爐側(cè)主汽管道(規(guī)格Ф355.6×50,10CrMo910)。本年度的金屬檢驗計劃中要求:彎管立管和直管母材超探掃查、測厚;對接焊縫超探;角焊縫外表面磁粉檢測;彎管橢圓度測量;彎管、直管硬度試驗,金相檢查;彎管磁粉探傷;對機側(cè)電動門R弧外表面進行磁粉檢測。
、跈C爐側(cè)再熱蒸汽管道(規(guī)格Ф457.2×14.2,10CrMo910)。本年度的金屬檢驗計劃中要求:彎管、立管和直管母材超探掃查、測厚;對接焊縫、角焊縫超探;彎管不圓度測量;彎管、直管硬度試驗,金相檢查;彎管磁粉探傷。
2、對爐頂棚導汽管的檢驗情況:又經(jīng)過一個大修期的運行,有必要進行典型部位跟蹤監(jiān)督檢查。為了全面摸清橢圓度的各導汽管的安全情況,及時掌控彎管的復原情況,有無裂紋等缺陷產(chǎn)生,及時消除缺陷隱患,本次A檢對橢圓度在10%左右的重點導汽管彎管進行下列項目復查。橢圓度進行測量對比,彎管外弧進行了磁粉、超聲波探傷檢驗,高溫導汽管進行金相組織和蠕變球化檢查。
3、對機側(cè)高中壓導汽管的檢查:壁厚測量、橢圓度測量、硬度檢測、金相抽檢;對對接環(huán)焊縫進行超聲波檢測;外弧進行超聲波檢測、磁粉檢測。
4、螺栓緊固件的監(jiān)督檢驗項目和內(nèi)容:對汽機汽缸螺栓、高壓主汽門螺栓、高壓調(diào)速汽門螺栓、中壓主汽門螺栓、中壓調(diào)速汽門螺栓以及導汽管螺栓進行硬度試驗、超聲波探傷和光譜試驗以及金相抽檢;對鍋爐一、二次汽安全門法蘭螺栓進行硬度試驗、超聲波探傷和光譜試驗以及金相抽檢。
5、高壓給水和減溫水的監(jiān)督檢驗項目和內(nèi)容
、俑邏航o水管道:按照《火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程》的要求,繼續(xù)對下列項目進行抽查:對6個彎管母材進行超聲波探傷和壁厚測量;并抽檢6道焊口進行超聲波探傷。對閥門后管段100%測厚和角焊縫著色試驗。
、诟邏簻p溫水管道:按照《火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程》的要求,繼續(xù)對下列項目進行抽查:對31個彎管母材進行壁厚測量;抽查22道焊口進行超聲波探傷。
6、針對鍋爐受熱面時常發(fā)生漏泄爆管事故:對水冷壁、前屏、后屏過熱器每項分別進行金相(含碳化物分析)、硬度和光譜以及力學性能試驗。
7、加強了鍋爐受熱面管排更換的過程監(jiān)督:主要針對鍋爐再熱器136片新管排,進行入廠金屬檢驗驗收。主要項目內(nèi)容如下:
管排對接焊縫100%RT復檢。彎管測厚:彎管和直管各10%抽檢。硬度試驗:彎管、直管、焊縫以及熱影響區(qū)1%抽檢;各抽檢部位不少于3點。管子、焊縫等100%半定量光譜分析。管卡子、梳型板等10%半定量光譜分析。
分配小聯(lián)箱:測厚:直管和彎管分別100%測厚。直管段每個斷面垂直測4點;彎管背弧均勻測三點。硬度:筒體、焊縫、角焊縫按管排總數(shù)5%抽檢硬度試驗。光譜分析:筒體、焊縫、以及可操作的角焊縫100%半定量光譜分析。聯(lián)箱角焊縫以及中間可操作的角焊縫100%MT或PT。
8、按照《火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程》DL438-20xx的要求:我廠4號機組主蒸汽管道、一級旁路、再熱蒸汽管道、二級旁路、主給水管道、減溫水管道均已運行17萬小時以上,為了確保上述汽水管道安全運行,對機組管系的支吊架按《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修調(diào)整導則》DL/T616-1997的要求進行全面檢查和調(diào)整。本次對主汽管路、再熱汽管路、一級和二級旁路、主給水管路以及機組其他附屬管路的支吊架進行檢查和應力校驗。對受力不正常的支吊架進行了調(diào)整。
9、對主要給水管道閥門進行檢查:對鍋爐一、二次汽各4臺安全門門體進行了宏觀檢查;對鍋爐主給水調(diào)整門進行了宏觀檢查。對1、2號給水泵出口門門體進行了宏觀檢查;對汽機給水旁路門門體進行了宏觀檢查;對高加出入口門門體進行了宏觀檢查;對高壓主汽門、中壓主汽門、高壓調(diào)速汽門、中壓調(diào)速汽門門體進行了宏觀檢查。
10、集汽聯(lián)箱承受的壓力和溫度都比較高,其結(jié)構比較復雜,開孔比較多,受力比較復雜。對其各聯(lián)箱的監(jiān)督檢驗項目和內(nèi)容:整個保溫全部扒掉。箱體進行宏觀、硬度、壁厚、金相檢查和試驗;安全門接管座100%磁粉試驗,變徑管焊縫、封頭焊縫100%宏觀檢查和超聲波探傷。
11、對集中下降管、集中下降管集箱和分散下降管的角焊縫監(jiān)督檢驗項目和內(nèi)容
、偌邢陆倒芎图邢陆倒芗洌簩ψ笥壹邢陆倒芊謩e在29米平臺處的爐兩側(cè)水平段進行母材和焊縫檢驗,汽包平臺下部集中下降管對接焊口檢驗。集中下降管管徑較粗,內(nèi)部介質(zhì)為溫度遠遠高于標準沸點的超高壓汽包下降水。一旦爆破,瞬間釋放能量比較大、沖擊波比較大,更容易造成附近人員窒息。為此主要是針對操作和檢查人員出入比較頻繁部位進行重點監(jiān)督檢查。為此,對其范圍內(nèi)的母材和焊縫分別進行超聲波探傷。
、诩邢陆倒芗洌涸摖t共有6個集中下降管集箱,每個上都有6個分散下降管與其相連,因其結(jié)構應力分布比較復雜,所以本次對其中爐后的兩個集箱角焊縫進行了著色試驗。
12、汽輪機轉(zhuǎn)子及發(fā)電機轉(zhuǎn)子的檢驗:
、賹ζ啓C高、中、低壓轉(zhuǎn)子進行硬度檢測;金相檢驗;軸頸及大軸中心孔進行了超聲波檢測。對中低壓轉(zhuǎn)子末級葉輪軸向鍵槽進行超聲波檢測;對中低壓轉(zhuǎn)子末級、次末級葉片的出汽側(cè)表面進行超聲波檢測;對中低壓轉(zhuǎn)子末級、次末級葉根的進、出汽側(cè)表面進行滲透檢測。
、趯Πl(fā)電機轉(zhuǎn)子2個軸頸進行超聲波檢測;對發(fā)電機轉(zhuǎn)子2個護環(huán)內(nèi)部進行進行超聲掃查。
13、鍋爐壓力容器的定期檢驗:完成了4號機除氧水器、4號機1號蒸汽冷卻器、4號機2號蒸汽冷卻器、4號機疏水冷卻器、4號機1號高加、4號機2號高加、4號機1號低加、4號機2號低加、4號機3號低加、4號機4號低加、4號機汽封加熱器、4號機軸封冷卻器、4號機1號疏水擴容器、4號機2號疏水擴容器、4號機高加疏水擴容器、4號爐連排擴容器、4號爐定排罐、等17臺壓力容器和4號鍋爐的定期檢驗工作。
二、檢驗所發(fā)現(xiàn)的缺陷及處理情況
1、對集汽聯(lián)箱接管角焊縫進行磁粉檢測時,發(fā)現(xiàn)8個角焊縫靠近集汽聯(lián)箱一側(cè)的熔合線上存在裂紋,焊縫質(zhì)量等級為Ⅳ級。存在裂紋的8個角焊縫分別為:
對流過熱器至集汽聯(lián)箱導汽管接管座角焊縫J4、J5、J10、J12;裂紋長度分別為110mm、105 mm、190 mm、20 mm。②集汽聯(lián)箱對空排汽接管座角焊縫S10、S12;裂紋長度為整周。③集汽聯(lián)箱安全閥接管座角焊縫S20、S21;裂紋長分別為160 mm、整周。對所發(fā)現(xiàn)的裂紋缺陷進行打磨消除,補焊后進行了熱處理,檢驗合格。消除了一項重大安全隱患。
2、宏觀發(fā)現(xiàn)#4機高壓主汽門原始補焊區(qū)開裂、中壓上缸西側(cè)調(diào)速汽門內(nèi)壁閥體裂紋,對主汽門開裂部位、調(diào)速汽門內(nèi)壁閥體裂紋進行打磨挖補,修復并修消除了裂紋缺陷。
3、檢測發(fā)現(xiàn)#4機1號疏水擴容器筒體有大面積鼓包、凹坑;東側(cè)疏水入口管加強披肩角焊縫開裂;南側(cè)吊耳角焊縫撕裂。為了避免壓力容器爆破事故,經(jīng)研究決定對該容器進行整體更換。
4、不同材質(zhì)的螺栓的線膨脹系數(shù)不盡相同,在冷態(tài)相同的予緊力條件下,熱態(tài)時必然造成螺栓應力集中,是螺栓壽命損耗的另一個主要原因;同時給螺栓管理和生產(chǎn)運行帶來了困難和麻煩。本次螺栓檢驗,發(fā)現(xiàn)不合格螺栓6條,4個螺母不合格;對不合格部件全部進行了更換,避免了因螺栓緊固件斷裂引起的承壓金屬部件爆破事故
三、工作中存在不足和改進
1、金屬室的整體專業(yè)素質(zhì)、檢測技術能力還存在較大的差距,人員老齡化、后備人才的培養(yǎng)、先進的檢測設備等方面還需加大力度。
2、在監(jiān)督金屬重點位置上還存在經(jīng)驗不足,應加強業(yè)務學習,與有經(jīng)驗的單位或電科院請教、交流。
3、金屬試驗現(xiàn)在用的光譜分析儀不能滿足P91和TP347H等鋼合金成分分析,主要原因:高壓放電激發(fā)電弧使金屬表面產(chǎn)生弧跡,是早期龜裂裂紋源;不能進行合金成分定量分析,滿足不了鋼號驗證測試。應購買數(shù)字式合金成分析,其為X射線激發(fā)原理,不能產(chǎn)生任何弧跡,有效避免早期龜裂裂紋源;并且能對合金成分進行定量驗證測試。
四、20xx年面臨的形式和困難:
1、金屬技術監(jiān)督面臨著機組老化,金屬材料也在不斷發(fā)展和更新,這就要求我們專業(yè)人員不斷提高業(yè)務水平,來適應將來更高的需要。實驗室部分儀器經(jīng)歷了10多年使用,加上現(xiàn)場環(huán)境惡劣,有的設備已經(jīng)損壞、陳舊,有的已經(jīng)跟不上現(xiàn)行標準要求,建議試驗室購置新的設備和儀器,來滿足現(xiàn)場工作的需要。
2、加強人員配備,隨著機組運行時間的增加,部分受監(jiān)部件及設備逐漸疲勞、老化,現(xiàn)場工作量相對加大,加之機組大修部分檢驗項目自己承擔檢驗,現(xiàn)有人員滿足不了大修檢驗要求。
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