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      2. 發(fā)動機盲孔除切屑機管理的論文

        時間:2021-06-13 11:45:26 論文 我要投稿

        發(fā)動機盲孔除切屑機管理的論文

          1現(xiàn)狀

        發(fā)動機盲孔除切屑機管理的論文

          發(fā)動機的缸體和缸蓋上的盲孔多而且深,加工后的切屑沉積在孔的底部,經(jīng)常是和油污一起粘附在螺紋槽內(nèi),切屑清理工作非常困難。一般采用壓縮空氣吹除或者高壓水沖洗,這些方法使得切屑四處紛飛,既不安全又不衛(wèi)生,更重要的是切屑清除不干凈,造成發(fā)動機整機清潔度差,危害性特別大,直接影響產(chǎn)品性能。例如缸體主軸承螺紋孔(盲孔)內(nèi)殘余的切屑會使主軸承螺栓力矩存在假力矩現(xiàn)象,發(fā)動機運轉(zhuǎn)一段時間后產(chǎn)生螺栓松動,切屑易進入主軸瓦背面,造成主軸承瓦擠瓦、燒瓦,甚至使曲軸斷裂,以及發(fā)動機振動大等不良現(xiàn)象的產(chǎn)生。再如缸體頂平面上用于與缸蓋聯(lián)接的螺紋孔內(nèi)存在殘余切屑時,缸蓋螺栓也會存在假力矩現(xiàn)象,當發(fā)動機運轉(zhuǎn)一段時間后,就會導致各缸之間相互竄氣,燒蝕缸墊,嚴重地影響發(fā)動機的工作性能。

          2原工藝方案分析

          我們以缸體主軸承螺紋孔的'加工工藝方案為例進行分析,缸體主軸承螺紋孔是用來將主軸承瓦蓋和缸體聯(lián)接固定在一起,共計有14個,對稱分布在缸體的龍門底面上(圖1),螺紋孔為M14,孔深43.8mm。

          主軸承螺紋孔的加工過程為鉆螺紋底孔—攻螺紋—銑瓦蓋結(jié)合面(俗稱龍門面)—水壓試驗(檢測水套滲漏情況)—清洗缸體—吹凈螺紋孔和瓦蓋結(jié)合面—裝配主軸承瓦蓋。螺紋孔攻絲后,切屑與冷卻液和潤滑油一起粘結(jié)、吸附在螺紋孔內(nèi),在隨后精銑瓦蓋結(jié)合面時,灼熱的切屑也掉進了螺紋孔,燒結(jié)在孔內(nèi)。統(tǒng)計結(jié)果顯示,每個孔內(nèi)的油泥切屑重達100g左右,用壓縮空氣吹除,必然切屑四處飛揚,油、水遍地,危險性大,作業(yè)環(huán)境又差。

          為減少上述危害,在水壓試驗后,用清洗機的高壓水先對缸體外表面、內(nèi)腔和螺紋孔清洗,使螺紋孔內(nèi)的油泥切屑盡量減少,但每個孔內(nèi)切屑仍有25g左右,再用壓縮空氣吹除,經(jīng)磁力吸棒檢查,孔內(nèi)仍有大部分切屑未能清除干凈,滿足不了產(chǎn)品要求。

          這種吹風工藝還存在其它缺點:吹出的切屑飛入或掉進了其它孔內(nèi),破壞了其它孔系的清潔度;切屑四處飛濺,不但對操作者及周圍人機易造成安全事故;而且切屑難以收集,造成周圍衛(wèi)生差;在通過水壓試驗工序和清洗工序時,螺紋孔內(nèi)的切屑、油泥,很容易使水壓試驗液、清洗液和漂洗液過早地污染,從而必須更換試驗液、清洗液和漂洗液,加大了生產(chǎn)成本;另外,壓縮空氣發(fā)出的尖嘯聲特別大;工人要一次手動清除14個孔和瓦蓋結(jié)合面的切屑,生產(chǎn)效率低下,且工作環(huán)境差、勞動強度大;漏吹的現(xiàn)象也時有發(fā)生。

          3新型盲孔切屑清除機的研制

          針對上述問題,我們借鑒了國外成功的制造技術(shù),利用文丘里原理,設(shè)計制造了一種專用高效的裝置,一次將14個螺栓孔內(nèi)的切屑全部清除干凈(圖2)。

          當工件定位(必要時還可加裝夾緊機構(gòu))后,提升氣缸1將小泵體集成板5提高到工作位置,壓力較低的壓縮空氣(441kPa左右)進行過濾后,經(jīng)過增壓裝置將壓力加大到834kPa左右,經(jīng)二路氣管分流到14個小泵體,每個小泵體中的氣流亦分作兩路,其中一路氣體通向深入螺紋孔底部的吹管內(nèi),吹起沉積在底部或吸附在孔壁的殘屑;另一路氣體通向?qū)试诼菁y孔口處的吸管內(nèi),使其產(chǎn)生真空抽吸作用(圖3),將螺紋孔內(nèi)的切屑全部徹底地吸到集屑箱里。另外,在電氣方面采用了PC可編程控制,它可以對每個孔的吹吸次序、吹吸時間任意調(diào)整,以便取得最佳效果。

          4應用效果分析

          技術(shù)效果

          工藝性好在水壓工序前,螺紋孔內(nèi)的雜物經(jīng)過氣力盲孔除切屑機抽吸后,幾乎沒有切屑存在;少量油泥,再經(jīng)清洗、高溫烘干后,螺紋孔內(nèi)不但沒有雜物,而且有效地防止了螺紋孔因有水分生銹的現(xiàn)象(原吹風工藝中壓縮空氣的水分含量極大);

          生產(chǎn)效率高采用新技術(shù)后,工人只需將缸體推到位后,按一下按鈕即完成了14個孔內(nèi)切屑的清除工作,且生產(chǎn)效率高,清除效果理想。

          經(jīng)濟效果

          降低生產(chǎn)成本由于螺紋孔內(nèi)的雜物經(jīng)過氣力盲孔除切屑機清除后,螺紋孔內(nèi)的少量殘余油泥切屑,在通過水壓試驗工序和清洗工序時,對水壓試驗液、清洗液和漂洗液的污染程度小,可以延長更換周期。以前每半個月需換一次,現(xiàn)在一個月?lián)Q一次;

          減少了廢品經(jīng)半年的試生產(chǎn),從發(fā)動機裝配線上反饋的信息看到,沒有一臺因螺紋孔有切屑而存在假力矩的現(xiàn)象,返修率由3%左右下降為零。

          環(huán)保效果

          環(huán)境好吸出的切屑收集在床身下的抽屜中,不影響周圍衛(wèi)生;工作時壓縮空氣吹吸的噪聲很小。

          安全性好取消吹切屑工藝后,消除了切屑四處飛濺現(xiàn)象,杜絕了不安全因素。

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