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      2. 改良型氧化溝造紙廢水處理系統(tǒng)故障探討論文

        時間:2021-04-25 13:13:54 論文 我要投稿

        關(guān)于改良型氧化溝造紙廢水處理系統(tǒng)故障探討論文

          1工藝流程

        關(guān)于改良型氧化溝造紙廢水處理系統(tǒng)故障探討論文

          該系統(tǒng)采用先進的改良型氧化溝工藝及射流曝氣系統(tǒng)。

          2活性污泥法

          2.1活性污泥法原理

          活性污泥法是懸浮生長型好氧生物法,活性污泥由好氧和兼性微生生物(包括細菌、真菌、原生動物和后生動物)及其代謝的和吸附的有機物、無機物組成,具有降解廢水中的有機物的能力;钚晕勰喾▋艋瘡U水包括吸附、代謝和固液分離三個主要過程,系統(tǒng)由氧化溝、二沉池及污泥回流設(shè)備組成。

          2.2污泥的培養(yǎng)和馴化

          采用接種培養(yǎng)法;钚晕勰嗟呐囵B(yǎng)和馴化過程同步進行。培養(yǎng)過程按兩個階段進行。第一階段的任務(wù)是加快曝氣池活性污泥量的增長,因而盡可能調(diào)整污泥的增長在對數(shù)增殖期。首先將綜合廢水和清水按1:5的比例注入氧化溝,然后取固含量大于20%的濃縮脫水污泥接種于其中,悶曝3~5d;之后開始進水,同時連通二沉池。進水方式由起初的間歇進水逐步過渡至連續(xù)進水,其間不斷調(diào)整加大進水量至滿負荷運轉(zhuǎn),在此階段不進行排泥。按COD∶N∶P=350~500∶5∶1比例向進水中添加尿素和磷肥,并通過逐步加大風(fēng)機開啟程度和數(shù)量,DO(溶解氧)控制在1~2mg/L。經(jīng)過20d以上的運轉(zhuǎn),污泥濃度增長至5g/L,表明第一階段培養(yǎng)任務(wù)已經(jīng)完成。隨后開始第二階段的污泥培養(yǎng)。本階段培養(yǎng)的主要目的是通過合理調(diào)節(jié)各環(huán)境因素,使微生物生長處于減衰增殖期,以提高污泥的凝聚吸附能力,形成適宜的絮狀結(jié)構(gòu)和保持良好的沉降能力。在此培養(yǎng)其間,不斷調(diào)整污泥回流比以保持曝氣池污泥濃度穩(wěn)定在3~4g/L,DO控制在2~3mg/L。同時進行鏡檢觀察,系統(tǒng)原生動物數(shù)量逐步增多。優(yōu)勢種屬由起初的鞭毛蟲、變形蟲逐步過渡為草履蟲、腎形蟲、漫游蟲等游動型纖毛蟲,并有少量后生動物輪蟲出現(xiàn)。此時,曝氣池活性污泥已培養(yǎng)馴化成功。

          3問題的相關(guān)描述和分析

          3.1現(xiàn)場狀況描述

          3.1.1集水池

          現(xiàn)有集水池容積僅為600m3,不能起到調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量的作用。當水量最大時,生產(chǎn)車間回用水量需求小,造成大量廢水外排;當水量最少時,好氧系統(tǒng)長時間不能進水,被前端直接回用,嚴重影響曝氣池內(nèi)微生物的生長和二沉池內(nèi)的停留時間。

          3.1.2初沉池

          由于進水量不穩(wěn)定導(dǎo)致的.初沉池加藥量不能很好控制,故導(dǎo)致初沉池時而出水渾濁,并且出水含有大量泡沫。當含有大量懸浮物的出水進入曝氣池,會導(dǎo)致曝氣池得到的污泥濃度要高于真實污泥濃度。過多的加藥量一方面影響曝氣池中微生物活性;另一方面過多的泡沫會被吹出來污染周邊的環(huán)境。

          3.1.3氧化溝

          巡視氧化溝,發(fā)現(xiàn)其表面存在大量茶色泡沫,并夾雜一些細小活性污泥絮體,如圖2,造成沉淀效果較差,推斷發(fā)生了污泥老化。結(jié)合鏡檢,看到污泥絮聚體較松散,也可推斷產(chǎn)生了污泥老化,導(dǎo)致食微比較低。由于進水量過少,沉降過程出現(xiàn)活性污泥過多,絮體小,活性污泥色澤較深,進而影響后續(xù)處理工程,特別是二沉池的出水水質(zhì)。

          3.1.4二沉池

          二沉池池內(nèi)污水呈現(xiàn)淡黃色,水質(zhì)渾濁,二沉池與曝氣池產(chǎn)生的液面浮渣一樣。這是因為曝氣池產(chǎn)生的液面浮渣流入到二沉池中,且不斷積累使液面浮渣越來越多,進而不斷影響二沉池出水的水質(zhì)。另外,二沉池發(fā)生漂泥現(xiàn)象,如圖3。浮泥由細小的污泥顆粒隨溢流水流出二沉池;漂泥時,二沉池出水渾濁。這說明活性污泥的沉降性能不是很好,分析是因為污泥老化后溶解到水中所致,持續(xù)的上浮污泥可能會流出二沉池,對出水COD造成嚴重影響。實際化驗發(fā)現(xiàn),當二沉池漂泥時,二沉池COD出水大于入水。這是由于二沉池污泥的長時間停留,使得污泥老化溶解在水中,致使部分污泥絮體上浮,增加了COD的數(shù)值,污泥的沉降性能也會下降。

          3.1.5污泥脫水

          目前該廠現(xiàn)有的1臺帶式污泥脫水機,生化系統(tǒng)產(chǎn)泥量為10t/d,污泥處理能力為4t/d,長期以來,二沉池污泥回流比較大,在進水量沒有發(fā)生變化的情況下,曝氣池內(nèi)的食微比過低,導(dǎo)致大量活性污泥自身溶解到水中,造成二沉池出水渾濁并呈現(xiàn)較高的色度。

          3.1.6鏡檢

          由于水站管理不當,在一次大水量進水(約1800m3)之后,活性污泥幾乎全部死亡,大量漂浮于曝氣池、二沉池水面,鏡檢幾乎沒有微生物。

          3.2問題分析

          3.2.1停機以及長時間不進水

          目前污水處理廠由于停機及生產(chǎn)故障,以及制漿造紙車間排清水量較小,造成水站生化系統(tǒng)10d以上無法進水,致使廢水處理單元因缺乏碳源(廢水)導(dǎo)致的微生物老化。長期的不進水,致使食微比低,沉降過程出現(xiàn)活性污泥過多、絮體小、活性污泥色澤較深,直觀現(xiàn)象氧化溝表面出現(xiàn)大量茶色泡沫。二沉池出水呈現(xiàn)淡黃色,水質(zhì)渾濁,且二沉池出水COD大于曝氣池COD。這是由于二沉池污泥停留時間過長,污泥老化溶解在水中,致使部分污泥絮體上浮,增加了COD的數(shù)值,污泥的沉降性能也會下降。

          3.2.2DO值

          由于車間清水用量極少,大多采用初沉池一級回用,循環(huán)累積導(dǎo)致氧化溝進水COD偏高,約2000mg/L,對微生物的生長是極具影響的,表觀現(xiàn)象為進水之后,在2臺風(fēng)機全開啟的情況下,DO數(shù)值依然很低,高濃度的進水負荷對微生物的沖擊很大。當制漿造紙車間正常運行后,廢水處理單元DO一直處于低迷狀態(tài),在正常進水的條件下,DO數(shù)值持續(xù)低于0.5mg/L,嚴重抑制微生物的生長及降解能力。微生物對有機物的降解過程實質(zhì)上就是對氧氣的利用過程,低的DO必定會影響有機物的去除效率和活性污泥的生長。此外,低的DO一直被認為是引起絲狀菌污泥膨脹的主要因素之一。

          3.2.3二沉池漂泥

          當系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定時,發(fā)現(xiàn)二沉池池面出現(xiàn)大量浮泥,二沉池出水中SS增多,取泥樣觀察化驗,發(fā)現(xiàn)污泥絮體細小,沉降性差,揮發(fā)性污泥比例降低。原因是污泥在二沉池停留時間太長,在厭氧條件下發(fā)生了反硝化反應(yīng),有機物在曝氣池內(nèi)生化降解不徹底,殘留在水中的BOD為反硝化提供了碳源,而反硝化作用產(chǎn)生的N2將污泥帶至水面。

          4故障應(yīng)對措施

          (1)曝氣池表面出現(xiàn)較多茶色泡沫。發(fā)生該現(xiàn)象主要是曝氣池污泥濃度太高,泥齡太長,或進水濃度太低,污泥內(nèi)源代謝加劇、自身氧化分解,絮狀污泥解體,沉降性差的細小無機污泥增多。解決方法:增加剩余污泥排出量,降低曝氣池污泥濃度,改善進水水質(zhì),必要時補充碳源。(2)二沉池出水渾濁,其中SS增多。出現(xiàn)該現(xiàn)象主要是污泥在二沉池中停留時間太長,在厭氧條件下發(fā)生了反硝化反應(yīng)。解決方法:加大污泥回流比以更新池底污泥,加強曝氣池管理。(3)其他操作條件相對變化不大,而曝氣池中DO持續(xù)低于設(shè)計值,增大風(fēng)量也難以提高。出現(xiàn)該現(xiàn)象主要是曝氣池中污泥濃度過高,進水濃度高。解決方法:加大排泥,降低污泥濃度,調(diào)整進水。隨著微生物量的增加,逐漸增大曝氣量至設(shè)計要求。

          5效果分析

          經(jīng)過30d左右的調(diào)試及運行,取得了如下效果:(1)在氧化溝進水COD為3000mg/L左右,出水COD可降至150mg/L以下,出水達到設(shè)計回用要求。鏡檢可明顯發(fā)現(xiàn)輪蟲、鐘蟲、累枝蟲等微生物,數(shù)量也在穩(wěn)步增長,而鐘蟲和累枝蟲是活性污泥系統(tǒng)運行良好時所出現(xiàn)的象征性微生物。(2)污泥濃度等指標均已達到設(shè)計值,MLSS維持在4000mg/L左右,SV30達到28%左右,SVI控制在65左右。而根據(jù)諸多水廠經(jīng)驗值[10],SVI控制在50~150為正常值,對于工業(yè)廢水可以高至200。活性污泥體積指數(shù)超過200,可以判定活性污泥結(jié)構(gòu)松散,沉淀性能轉(zhuǎn)差,有污泥膨脹的跡象。當SVI低于50時,可以判定污泥老化需要縮短污泥齡。(3)曝氣池DO問題:在開啟3臺風(fēng)機時,DO值就能保證在2.5mg/L以上,完全滿足微生物生長的需要,并且曝氣池各處曝氣均勻,池內(nèi)流態(tài)穩(wěn)定,COD的去除率保持在92%以上,微生物對氧氣有極高的利用率,整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

          6對污水處理系統(tǒng)正常運行的措施與改進建議

         。1)增設(shè)調(diào)節(jié)池,用于儲存多余廢水,從而調(diào)節(jié)曝氣池的進水量。生產(chǎn)車間需盡早通知廢水處理站停機時間和期限,以便廢水處理站能夠提早安排并盡可能多貯存生產(chǎn)廢水供停產(chǎn)期間用。(2)測量曝氣時污泥沉降比并結(jié)合顯微鏡觀察活性污泥中微生物的狀況,防止污泥老化和污泥膨脹發(fā)生。(3)運行期間定期檢測曝氣池進出口COD、DO、污泥濃度等指標,控制污泥回流比為20%~30%。根據(jù)現(xiàn)場觀察,進水對氧化溝DO沖擊負荷較大,應(yīng)嚴格監(jiān)控DO量,并及時調(diào)節(jié)風(fēng)機風(fēng)量。(4)建議將剩余污泥排出。目前,將剩余污泥用于打漿,使得污泥中的有機物仍然留在系統(tǒng)中,無法排出。長期下去,有機物便會再次回到污水中,從而使得污水的COD升高。(5)嚴格控制進水SS,廢水進入曝氣池前一定要經(jīng)過初沉池的初級沉淀處理。將進入生化系統(tǒng)進水水量逐漸控制在1000m3/d左右,以免進水負荷過高,導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓。(6)對于二沉池中存在的老化污泥以及黑色腐泥漂浮,建議加大排泥,將老化污泥及黑色污泥置換出來,以免影響最終出水水質(zhì)。

          作者:郗文君 張安龍 張帆 單位:陜西科技大學(xué)

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