金屬企業(yè)公司的個(gè)人工作匯報(bào)
在學(xué)習(xí)、工作中,用到匯報(bào)的地方越來越多,匯報(bào)是將某個(gè)項(xiàng)目的工作情況和工作結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),說了那么多,你會(huì)寫匯報(bào)嗎?以下是小編為大家整理的金屬企業(yè)公司的個(gè)人工作匯報(bào),歡迎閱讀與收藏。
張眾風(fēng)總經(jīng)理:
我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了您推薦的《××鋼鐵公司煉鐵技術(shù)進(jìn)步》,結(jié)合我們20xx年3月份及20xx年8月份2次到××煉鐵廠考察學(xué)習(xí)情況,特匯報(bào)如下:
1、關(guān)于“優(yōu)化配料”
××認(rèn)為:要合理應(yīng)用低價(jià)原料,必須要事先對(duì)一些低價(jià)礦的燒結(jié)性能等進(jìn)行分析和研究。而這些工作一般均在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,即通過各種原料的冶金性能試驗(yàn),找出最佳冶金性能、最經(jīng)濟(jì)成本的各種原料配比,用于指導(dǎo)燒結(jié)、高爐實(shí)際生產(chǎn),F(xiàn)我們公司由于不具備各類礦石的冶金性能試驗(yàn)手段,因此,燒結(jié)、高爐用料結(jié)構(gòu)大多是是被動(dòng)、粗放式的。以高爐用料為例,由于只知道原料的物理化學(xué)指標(biāo),當(dāng)采購(gòu)回來一批塊礦或球團(tuán)礦時(shí),開始只能是試著使用。如爐況順行,則對(duì)該礦使用比例提高一點(diǎn);如影響爐況,則降低使用比例,嚴(yán)重時(shí)停止不用。因此,現(xiàn)在的高爐優(yōu)化配料方面,均是經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的高爐實(shí)際生產(chǎn),以有利于爐況順行、低成本為原則,逐漸總結(jié)、摸索出來的用料結(jié)構(gòu)。
2、關(guān)于“高鋁渣冶煉”
××提出了鎂鋁比概念(MgO/Al2O3),有借鑒之處。即通過調(diào)節(jié)二元堿度,參考爐渣中Al2O3含量,調(diào)節(jié)燒結(jié)礦中MgO含量,控制鎂鋁比,保持爐渣四元堿度在0.95~1.0左右。實(shí)際生產(chǎn)中,由于燒結(jié)礦中MgO含量提高有一定限制。因此,一般采用附加入熔劑的方法,如在高爐爐料中配入蛇紋石或白云石等。從××煉鐵廠實(shí)際生產(chǎn)看,該廠在20xx年3月份時(shí),7#高爐爐渣中Al2O3含量高達(dá)19.45%,采用的是加入蛇紋石,用量由50kg/批增加到100kg/批(表4、5)。在20xx年8月份時(shí),其9#高爐則采用的是加入120kg/批白云石的做法(表6、7),而其當(dāng)日爐渣中Al2O3含量并不太高!痢14座高爐冶煉高鋁渣經(jīng)驗(yàn):
第一階段,爐渣中Al2O3含量在18%以上時(shí),控制二元堿度在1.10~1.15之間,MgO含量控制在13.5%以上,鎂鋁比值控制在0.75以上;
第二階段:爐渣中Al2O3含量在17~18%時(shí),控制二元堿度在1.05~1.10之間,MgO含量控制在12%左右,鎂鋁比值控制在0.70~0.75;
第三階段:爐渣中Al2O3含量在16%左右時(shí),控制二元堿度在1.10~1.15之間,MgO含量控制在10%左右,鎂鋁比值控制在065~0.70;
其通過外加蛇紋石或白云石用量的做法,達(dá)到控制合理鎂鋁比值范圍,降低高鋁渣粘度,增加其流動(dòng)性的'做法,值得研究學(xué)習(xí)。安鋼高爐爐渣Al2O3含量也基本處于較高水平(表1)。其中,3#、4#高爐在20xx~20xx年一段時(shí)間里,也由于原料中Al2O3含量高,爐渣中Al2O3含量也達(dá)到了17~19%,當(dāng)時(shí)采用了在爐料中加入蛇紋石,提高渣中MgO含量的做法。
高鋁渣冶煉對(duì)爐內(nèi)爐外的操作均帶來相當(dāng)多的困難,因此,一般均要求原燃料中鋁含量越低越好,以達(dá)到降低爐渣中Al2O3含量目的。從表6看出,××8月1日9#高爐2爐爐渣中鋁含量均沒有超過15%。
安鋼高爐20xx年1~8月爐渣Al2O3、MgO含量平均值 表1
3、關(guān)于“多環(huán)布料”
表4~7××7#、9#高爐礦石批重為21~22t,礦石為4個(gè)布料環(huán)位,焦炭6個(gè)布料環(huán)位。我們6#、7#高爐礦石批重為25t,礦石、焦炭均為4個(gè)布料環(huán)位;3#、4#高爐礦石批重為16t,礦石為3個(gè)布料環(huán)位,焦炭為4個(gè)布料環(huán)位。從實(shí)際生產(chǎn)效果看,同樣保證了爐況順行,高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好。
××高爐在多環(huán)布料技術(shù)研究的一些細(xì)節(jié)、精細(xì)化程度方面做得較好,并在環(huán)位選擇、圈數(shù)選擇、多環(huán)布料調(diào)劑原則等,提出了具體的量化概念,可操作性、指導(dǎo)性較強(qiáng)。其核心理念為在爐喉料面形成一個(gè)焦炭平臺(tái)和中心漏斗,建立布料模型,確定環(huán)位、圈數(shù)等。以9#高爐8月1日J(rèn)46344243.52392362332布料分析,它的6個(gè)布料角度為46°44°43.5°39°36°33°。其中46°→44°→43.5°這幾個(gè)邊緣角位差較。2°,43.5°→39°→36°→33°角位差變大至3°以上,有利于形成邊緣平臺(tái),中心漏斗。一般,布料模型的建立,大都以高爐開爐時(shí)料面測(cè)得的實(shí)際布料數(shù)據(jù)為準(zhǔn),然后對(duì)設(shè)備提供的參數(shù)加以修正,最終找出適合高爐日常操作的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。而我們4座高爐開爐時(shí),因各種原因,均沒有做過料面測(cè)試。因此,雖然也成功進(jìn)行了多環(huán)布料、大料批實(shí)踐,但在細(xì)節(jié)、精確控制布料方面,需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)、探索。
4、關(guān)于“高風(fēng)溫”
風(fēng)溫是最經(jīng)濟(jì)、最廉價(jià)的能源。高風(fēng)溫在我們4座高爐上均得到了成功使用。3#、4#高爐日常風(fēng)溫均在1150~1170℃左右,6#、7#高爐相對(duì)低一點(diǎn),基本在1150℃左右。目前,影響風(fēng)溫進(jìn)一步提高的因素一是送風(fēng)設(shè)備不能長(zhǎng)時(shí)間承受高風(fēng)溫,時(shí)不時(shí)出現(xiàn)直吹管燒壞現(xiàn)象。二是,5#、6#高爐風(fēng)溫顯示檢測(cè)裝置有時(shí)會(huì)出現(xiàn)“失真”現(xiàn)象,特別是高爐倒流休風(fēng)后,由于灰塵擋住了紅外線探頭,致使不能正確顯示風(fēng)溫。每次清理均相當(dāng)費(fèi)事,也影響了入爐風(fēng)溫的進(jìn)一步提高。
5、關(guān)于“提高煤比”
3#、4#高爐噴煤投產(chǎn)后,設(shè)計(jì)噴煤量9~11t/h,煤粉粒度要求-200目的大于85%以上。經(jīng)過短時(shí)間努力,高爐噴煤能力很快達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。但噴煤系統(tǒng)制粉能力不足,嚴(yán)重制約了高爐進(jìn)一步大噴煤的需要。通過技術(shù)攻關(guān),采用降低煤粉細(xì)度,將-200目的比例逐漸改為大于75%以上,最低時(shí)大于70%以上,成功解決了制粉能力不足的矛盾,將設(shè)備能力發(fā)揮到極限。現(xiàn)高爐最大小時(shí)噴煤量可達(dá)12~13t。5#、6#高爐噴煤也達(dá)到了設(shè)備的極限水平。
6、關(guān)于“提高頂壓”
3#、4#高爐投產(chǎn)時(shí)間較早,其設(shè)計(jì)理念、裝備水平等與6#、7#高爐均有差距,其頂壓目前在125kpa。5#、6#高爐頂壓日常保持在165kpa,與×× 600m3級(jí)高爐頂壓160kpa差不多。
7、關(guān)于“低硅冶煉”
目前,3#、4#高爐爐溫要求在0.40~0.60%,5#、6#高爐要求在0.30~0.50%。以8月份實(shí)際月平均爐溫為例,3#高爐為0.488%,4#高爐為0.515%,5#高爐為0.517%,6#高爐為0.528%。與××平均含硅量0.37%相比,有差距。
××能取得較低硅的成功經(jīng)驗(yàn)為一是狠抓原燃料管理,要求成分穩(wěn)定,提高強(qiáng)度、改善粒級(jí)等,二是注重高爐內(nèi)部管理。這些做法應(yīng)該說與我們差不多。但其控制低硅冶煉的獨(dú)特之處,在于高爐熱制度控制手段的多樣性。他們的具體措施為:熱制度以控制鐵水顯熱為依據(jù),日常調(diào)劑以控制鐵中含硅量為手段,保證鐵水物理溫度≥1480℃等。從我們二次考察時(shí)觀測(cè)到的他們7爐次鐵水看,物理熱均超過了1480℃。
關(guān)于鐵水物理熱,目前已被大多數(shù)高爐采用。即改變了以前單純依靠鐵水化學(xué)熱[Si]含量為依據(jù)的判斷爐溫標(biāo)志,增加鐵水物理熱判斷爐溫。物理熱相對(duì)化學(xué)熱,判斷爐溫更直接,更能較快判斷爐溫涼熱趨勢(shì)。同時(shí),為低硅冶煉提供了可靠保證。比如,鐵水硅含量在0.20%時(shí),如物理熱大于1480℃,則認(rèn)為正常。寶鋼高爐鐵水硅含量長(zhǎng)期控制在0.20%左右,其物理熱則要求>1480℃,>1450℃則為警戒溫度,要求采取措施提爐溫。又據(jù)《煉鐵》介紹,安鋼高爐現(xiàn)在全部實(shí)現(xiàn)了主要以鐵水物理熱作為調(diào)劑、判斷爐溫的手段,化學(xué)熱硅含量為參考,其硅含量在0.30%左右。反之,如果硅含量在0.50%,如其物理熱低于1480℃,則意味著爐缸溫度不高,爐溫可能向涼。此時(shí),單從硅含量判斷,有可能誤判爐溫趨勢(shì),造成爐涼。
我們6座高爐由于缺乏鐵水物理熱判斷手段,限制了硅含量進(jìn)一步降低。為了防止?fàn)t涼,高爐硬性規(guī)定:硅含量低于0.30%時(shí),必須采取措施提爐溫。因此,為了進(jìn)一步降低鐵水硅含量及焦比,建議適當(dāng)時(shí)高爐增加物理熱檢測(cè)手段。
8、××二煉鐵高爐實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)
、乓20xx年7月1~31日為例,二者主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較如下:
20xx年7月份安鋼高爐與××高爐主要指標(biāo)數(shù)值 表2
注:裝料制度:JJ↓KK↓,礦石批重:22t,布料方式: K43341339336.53 ,J46344243.52392362332
①鐵水硅含量從平均0.5025%(7#爐)下降到平均0.3375%(9#爐),其低硅冶煉確實(shí)成績(jī)較大。9#高爐硅波動(dòng)范圍在0.19~0.58%,由于其物理熱均>1480℃,在硅低至0.19%時(shí),也反映了爐缸溫度充沛、活躍。
、9#高爐平均入爐品位53.845%,較7#爐54.42%下降0.575%。我們看到,雖然9#爐鐵水硅含量降低了0.1650%,但由于原燃料質(zhì)量進(jìn)一步下降,致使其入爐干焦比較7#爐反而增加了平均約28kg/t,燃料比增加了約28kg/t(未考慮焦炭質(zhì)量變化影響)。需要說明的是,這2次考察期間,2座高爐均爐況順行,無設(shè)備故障和休、減風(fēng)情況出現(xiàn)。
、鄢浞终f明:在高爐設(shè)備、操作技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定時(shí),影響技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值的主要決定因素還是原燃料質(zhì)量。
9、小結(jié)
、拧痢粮郀t的多環(huán)布料技術(shù)、高風(fēng)溫使用、低硅冶煉等均值得我們認(rèn)真學(xué)習(xí)。在高爐休風(fēng)率方面,我們差距比較明顯,更要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷改進(jìn),努力降低休風(fēng)率。
、脐P(guān)于高爐原燃料方面,我們建議如下:
、賾(yīng)盡可能樹立以精料為基礎(chǔ)的高爐煉鐵精料方針。
、诠驹诓少(gòu)低品位、低價(jià)格的原料時(shí),應(yīng)考慮其合理的經(jīng)濟(jì)品位值,努力使高爐穩(wěn)定生產(chǎn),發(fā)揮出設(shè)備的最大潛能,創(chuàng)造出最好的經(jīng)濟(jì)效益。
技術(shù)處
20xx-9-10