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      2. 火電站的鍋爐節(jié)油技術分析論文

        時間:2021-04-27 18:16:29 論文 我要投稿

        火電站的鍋爐節(jié)油技術分析論文

          在燃煤機組運行中,助燃油一般用于鍋爐點火及運行穩(wěn)燃。有關資料顯示:2000年國內30萬kW及60萬kW機組冷態(tài)啟動機組平均用油量分別為908.24t/臺和451.62t/臺,其年平均穩(wěn)燃用油量分別為546.8t/臺及359.8t/臺。隨著國際能源需求的迅猛增長,原油價格迅速上揚,挖掘燃煤機組節(jié)油潛力、節(jié)能降耗不僅有利于世界不可再生資源的綜合有效利用,更是降低企業(yè)生產成本,增強自身市場競爭力的重要手段之一。

        火電站的鍋爐節(jié)油技術分析論文

          1國內某大型燃煤機組設備概述及其燃油消耗情況

          機組額定負荷660MW,鍋爐為德國產亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,r型布置,一次中間再熱,平衡通風,固態(tài)連續(xù)排渣。鍋爐采用0號柴油點火助燃,配有24支蒸汽霧化油槍,單支油槍耗油量1.8~3.6t/h。鍋爐燃燒系統(tǒng)按雙進出磨煤機冷一次風機正壓直吹式系統(tǒng)設計,在爐膛前墻、后墻上分別分三層布置有24只旋流式DS燃燒器,單支燃燒器的額定容量為83.7MW。煤粉和空氣從前后墻送入,在爐膛中呈對沖燃燒(前后墻各3排垂直錯列布置)。前、后墻燃燒器上布置有兩層燃盡風噴嘴。

          機組于2002年10月投產發(fā)電。投產初期,由于鍋爐存在嚴重的爐膛結焦,運行不穩(wěn)定,啟停次數(shù)多。機組冷態(tài)啟動一次需耗油260~300t,磨煤機啟動停助燃每月需60~100t。僅2002年10~12月,機組共消耗0號柴油960t,按當時油價3000元/t計算,燃油成本288萬元,在一定程度上影響了機組的經濟效益。為此,電站技術人員深入研究主、輔機設備技術特點,深挖節(jié)油潛力,在降低助燃油方面采取了一系列技術措施。

          2節(jié)油技術措施

          2.1機組冷態(tài)啟動節(jié)油

          大型機組冷態(tài)啟動過程是一個復雜的不穩(wěn)定的傳熱、流動過程。由于冷態(tài)啟動前鍋爐、汽輪機各部件壓力、溫度接近環(huán)境壓力、溫度,鍋爐升溫升壓、汽輪機暖缸、暖機需要一定的時間,檢修后的機組冷態(tài)啟動過程中,發(fā)電機和汽輪機需要做多項試驗,鍋爐只能維持在低參數(shù)狀態(tài)下運行,需要消耗大量燃油。因此,研究設備特點,合理安排機組冷態(tài)啟動步驟,盡量縮短啟動時間,可以節(jié)約大量燃油。

         。1)采用滑參數(shù)啟動,機組充分利用低壓、低溫蒸汽均勻加熱汽輪機轉子和汽缸,減少了熱應力和啟動損失,鍋爐過、再熱器的冷卻條件亦得到改善。由于鍋爐、汽輪發(fā)電機同時啟動,縮短了整機啟動時間,減少了燃油消耗。

         。2)汽包上水時,在汽包壁溫差允許的情況下(該機組汽包壁溫差要求任意兩點不大于36℃),盡量提高除氧器給水溫度,保證省煤器出口給水溫度高于汽包壁溫20~30℃,縮短汽包起壓時間,利于機組節(jié)油。

         。3)試運中,一度存在鍋爐油槍冷態(tài)點火著火困難的問題,經常出現(xiàn)油槍點燃后燃燒不穩(wěn)而滅火,不得不頻繁點火,燃油消耗增加。經不斷摸索,根據(jù)油槍投入時火焰形狀及油煙顏色,找到了霧化蒸汽壓力、二次風量、燃油壓力、燃油溫度的最佳匹配關系,控制燃油壓力0.7~0.8MPa,霧化汽壓力0.8Mpa左右,冬季提高燃油伴熱溫度,修改步序使中心風檔板開啟平緩,經這些調整使冷態(tài)油槍點火能夠順暢、穩(wěn)定,同時減少了燃油不完全燃燒損失。

          (4)該機組汽輪機中壓轉子預暖通過軸封漏氣進行,中壓轉子中心溫度達到54.4℃為合格,預暖需時4h左右。為了縮短中壓轉子預暖時間,技術人員將預暖時軸封蒸汽壓力由0.03Mpa提高到0.04MPa,適當開啟軸封疏水門以提高軸封蒸汽溫度,適當提高凝汽器壓力至15kpa以減少外界冷空氣吸入,使中壓轉子預暖時間縮短到2h左右。

          經實施以上措施,縮短了機組冷態(tài)啟動的時間,冷態(tài)啟動一次耗油量由原來的`260t以上減少到130~150t。

          2.2機組溫、熱態(tài)啟動節(jié)油

          機組溫、熱態(tài)啟動節(jié)油措施主要是提前投入煤粉燃燒。在冷態(tài)啟動中,由于鍋爐維持低負荷時間較長,相應爐內燃燒強度及爐膛火焰溫度均較低,投粉過早、粉量過多很容易造成爐膛燃燒不充分,使火焰中心上移,鍋爐升壓快,主汽溫度、再熱汽溫難于控制;同時未燃盡煤粉積聚在空氣預熱器波紋板上,在一定條件下會產生二次燃燒,燒損空預器。因此,冷態(tài)啟動投粉一般選擇在發(fā)電機并網后、鍋爐所產蒸汽已可經汽輪機泄放后進行,以利于汽壓、汽溫的控制。在機組溫、熱態(tài)啟動中,根據(jù)汽溫、汽壓及汽輪機脹差情況,電站技術人員將啟磨投粉時間提前到機組沖轉前,投粉后即進行汽輪機沖轉、發(fā)電機并網操作,既加快了機組代負荷速度,同時也節(jié)省了燃油。

          2.3磨煤機節(jié)油

          2.3.1磨煤機啟動節(jié)油

          該機組配置的雙進雙出一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng)是現(xiàn)代大型火電廠廣泛采用的制粉系統(tǒng),它適應了大型機組鍋爐容量大、燃煤量大的需要,充分體現(xiàn)了雙進雙出球磨機出力大,磨內存粉量多、出力易于調節(jié)、系統(tǒng)簡單靈活等一系列特點。但這種制粉系統(tǒng)也普遍存在磨煤機啟動助燃油消耗大這一缺點。按照該機組磨煤機啟動邏輯要求,為了保證燃燒的穩(wěn)定、充分,啟動磨煤機必須滿足一定的火焰聯(lián)鎖條件。即使在鍋爐穩(wěn)定運行中,如需要啟動磨謀機,仍需投入該磨煤機對應的燃燒器層或相鄰層的部分或全部油槍,由油槍點燃煤粉燃燒器并為其助燃,直至煤粉燃燒器出力正常、燃燒穩(wěn)定,才允許油槍退出運行。

          在鍋爐啟動過程中,由于燃料量小、爐溫低、燃燒不穩(wěn)定,油槍對煤粉著火的支持是必須的,但鍋爐穩(wěn)定運行中,鍋爐底層爐溫已達1000℃以上,且鍋爐配置了易于點火穩(wěn)燃的低氮型DS旋流燃燒器,磨煤機啟動時煤粉不需要油槍來點燃。經研究試驗,在鍋爐正常運行中,沒有油槍助燃的情況下,磨煤機啟動順利,煤燃燒器著火迅速,火焰穩(wěn)定。在充分考慮安全的基礎上,技術人員將磨煤機啟動必須投油助燃的邏輯做了修改:當機組負荷高于360MW時,磨煤機允許不投油啟動。

          此項措施,使該機組在日常調峰運行中,啟磨不再消耗燃油,按原來日常啟磨每次燒油2~5t計算,每年至少可節(jié)約助燃油600t。

          2.3.2改進原熱控保護邏輯,消除磨煤機不必要跳閘

          直吹式制粉系統(tǒng)中,磨煤機跳閘對鍋爐的安全、穩(wěn)定運行威脅很大。一旦發(fā)生磨煤機運行中跳閘,鍋爐燃燒迅速惡化,不得不投油穩(wěn)燃。該機組投產初期,由于磨煤機油站邏輯設計不盡合理,原設計磨煤機頂瓦油壓低無延時跳,頂瓦油泵出口濾網堵塞無法實現(xiàn)在線清理,磨煤機頻繁跳閘增大了燃油消耗。經過多次攻關試驗和分析論證,技術人員將磨煤機頂瓦油系統(tǒng)進行了技術改造,將熱控保護邏輯中增加了50min延時,實現(xiàn)了頂瓦油泵出口濾網堵塞在線清理,減少了磨煤機因油系統(tǒng)故障跳閘次數(shù),降低了助燃油消耗,保證了鍋爐燃燒穩(wěn)定。

          2.4加強設備治理,降低鍋爐不投油穩(wěn)燃負荷

          由于該電站鍋爐水冷壁設計了大面積和衛(wèi)燃帶,在機組投產后,一度存在嚴重的鍋爐結焦,并且火焰監(jiān)測系統(tǒng)可靠性差,爐膛落焦經常造成鍋爐燃燒惡化、火檢閃動而滅火,初期僅能實現(xiàn)450MW負荷不投油穩(wěn)燃,遠遠低于不投油穩(wěn)燃負荷50%BMCR的設計值。

          為此,該電站采取了一系列減輕鍋爐結焦,保證鍋爐燃燒穩(wěn)定性的措施:

         、偃コ徊糠中l(wèi)燃帶,保留的穩(wěn)衛(wèi)燃帶用隔離帶分割成小塊,避免大焦塊的形成。

          ②改造燃料配煤系統(tǒng),結合鍋爐結焦情況和運行參數(shù)選擇該鍋爐適用的煤種。

          ③安裝遠射程大力吹灰器,及時清除爐膛積渣。

         、苓M行噴燃器葉片調整、燃燒配風等優(yōu)化燃燒調整。

          ⑤更換更加可靠靈敏的火檢裝置。

          通過這些措施,該機組爐膛結焦得到有效控制,鍋爐燃燒穩(wěn)定性極大增強,最低不投油穩(wěn)燃負荷降低到400MW,使機組啟動過程中全部停油的時間得以提前,同時也減少了運行中降負荷投油的幾率。

          3尚待挖掘的節(jié)油潛力分析

          3.1冷態(tài)啟動中投粉時間的提前

          目前,很多大型燃煤機組都在探索機組冷態(tài)啟動中汽輪機沖轉前投粉以節(jié)省燃油的方法,其中的難點主要是:①煤種與爐膛溫度是否允許,煤粉的揮發(fā)份直接關系到煤粉的著火溫度,采取措施提高啟動初期的爐膛的溫度和一、二次風溫,確保煤粉著火和穩(wěn)燃是實現(xiàn)早投粉的關鍵。在布置多臺機組的電站中,可以引出臨爐高溫煙氣來加熱提高啟動鍋爐的爐膛及一、二次溫度。②投粉后汽溫汽壓增長較快,如何有效控制汽輪機脹差的問題?梢試L試增加汽缸夾層法蘭螺栓加熱系統(tǒng),使缸脹加快,以適應提前投粉后轉子的較快的膨脹。③為了避免鍋爐受熱面超溫損壞及煤粉積聚在空預器處,應減少磨煤機啟動后最低煤量值,采用投入部分噴燃器的方式,改善配風以優(yōu)化煤粉燃燒狀況,減少不完全燃燒帶來的火焰上移。

          3.2進一步提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性,降低不投油穩(wěn)燃負荷至設計值

          目前由于鍋爐依然存在一定程度的結焦,該電站仍未實現(xiàn)最低不投油穩(wěn)燃負荷50%BMCR的設計值,隨著設備治理的加強,鍋爐結焦進一步減輕,鍋爐燃燒愈加穩(wěn)定,實現(xiàn)最低斷油穩(wěn)燃負荷330MW的目標后,將進一步降低穩(wěn)燃油耗。

          3.3改造油槍,降低油槍耗油量

          隨著油槍技術的飛速發(fā)展,耗油量小,易于點火穩(wěn)燃的小油槍成為市場的主流,今后在設備改造中,將逐步選用節(jié)油、經濟的油槍,以節(jié)約燃油。

          4小結

          通過多年的努力,該大型機組在節(jié)油工作上取得了不小的成績,單機耗油量由2002年的月均320t左右降低到2004年的月均49t,節(jié)油效果顯著。今后的節(jié)油工作將從管理、運行操作、技術革新等多方面入手繼續(xù)開展下去,進一步增強全體員工的節(jié)油意識,實現(xiàn)大型燃煤機組節(jié)能降耗的新突破。

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